1.湖州電鍍涂裝純水設(shè)備,分享實(shí)例:湖州長(zhǎng)輝電鍍涂裝廠純水系統(tǒng)運(yùn)行情況:純水系統(tǒng)包括砂濾與活性炭?jī)杉?jí)過(guò)濾、超濾及反滲透膜 ,通過(guò)此系統(tǒng)把地表水或者自來(lái)水制成電導(dǎo)率≤ 10us/cm 合格的生產(chǎn)用水,即純水。該純水系統(tǒng)自2013年投入使用至2015年5月,使用自來(lái)水為進(jìn)水水源。雖然當(dāng)?shù)氐淖詠?lái)水水質(zhì)時(shí)好時(shí)壞,因?yàn)橛辛己玫念A(yù)處理系統(tǒng)作為屏障,所以純水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況基本穩(wěn)定,出水水質(zhì)能夠達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。但是至2016年5月后,純水系統(tǒng)運(yùn)行工況明顯變差,產(chǎn)水水量和水質(zhì)均下降,各段間壓差也明顯增加,為此廠方對(duì)反滲透膜進(jìn)行化學(xué)清洗。但清洗不久后系統(tǒng)產(chǎn)水量隨之下降,出水水質(zhì)不理想,說(shuō)明清洗效果并不理想。到了7月份整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況變得更差 ,膜系統(tǒng)經(jīng)過(guò)清洗后性能仍無(wú)法得到有效恢復(fù)。針對(duì)這種情況,東莞佳潔結(jié)合自己多年的工作經(jīng)驗(yàn)及純水系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況,配制了有效清洗配方,獲得良好的清洗效果。
2.電鍍涂裝純水設(shè)備系統(tǒng)的污染原因分析及清洗方案的設(shè)計(jì):
2.1系統(tǒng)的污染原因
通過(guò)查看運(yùn)行記錄及純水系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)情況 ,結(jié)合以往的工作經(jīng)驗(yàn) ,可以判斷出造成純水系統(tǒng)污染的原因主要有以下幾個(gè)方面 :
1)濃縮比過(guò)高
由于自來(lái)水的水量不足,廠方增加了反滲透系統(tǒng)的濃水回流比,其直接的結(jié)果是造成系統(tǒng)排污不足,濃縮比過(guò)高,這就導(dǎo)致系統(tǒng)過(guò)度濃縮。而過(guò)度濃縮會(huì)使系統(tǒng)結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn)急劇增加,而系統(tǒng)一旦結(jié)垢,主要表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)透水量下降,脫鹽率降低。值得一提的是,即使過(guò)度濃縮時(shí)間很短,一旦生成碳酸鈣結(jié)晶體,也會(huì)引發(fā)結(jié)晶的生長(zhǎng)蔓延。
2)阻垢劑的加藥量不足
從2015年3份開(kāi)始阻垢劑的加藥量存在不足的情況。甚至出現(xiàn)了很長(zhǎng)有段時(shí)間都沒(méi)有投加阻垢劑的情況。系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),阻垢劑的加藥量需一直維持在2ppm~3ppm左右,但是從3月份以來(lái)的運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,用量明顯低于該數(shù)據(jù),期間甚至出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有投加藥劑的情況。藥劑的投加量不足,沒(méi)有起到完全的阻垢作用,給系統(tǒng)的運(yùn)行帶來(lái)了污堵的風(fēng)險(xiǎn)。
3)進(jìn)水水源問(wèn)題2013年7月份開(kāi)始由于自來(lái)水供水不足,廠方?jīng)Q定使用地表水(水庫(kù)水)作為進(jìn)水水源。當(dāng)時(shí)地表水的處理系統(tǒng)沒(méi)有建成,廠方僅利用懸浮式取水設(shè)備直接從水庫(kù)中取水。但因水庫(kù)有進(jìn)行魚(yú)類養(yǎng)殖,而且水庫(kù)水的鐵、錳含量均較高,所以使用水庫(kù)水作為進(jìn)水水源,給系統(tǒng)帶來(lái)了很大的危害。
2.2 清洗方案的設(shè)計(jì)
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的情況及上述污染原因分析,可以知道整個(gè)膜系統(tǒng)存在嚴(yán)重的結(jié)垢、有機(jī)物污染、微生物污染、甚至是鐵污染等。因?yàn)槲廴据^為嚴(yán)重 ,單一藥劑的清洗已經(jīng)無(wú)法恢復(fù)膜性能。為此,針對(duì)該情況確定了超濾膜及反滲透膜兩套不同的清洗方案。
2.2.1超濾膜系統(tǒng)的清洗
超濾膜的清洗方法分二步:1)配制 2%檸檬酸,松動(dòng)污堵物、清洗垢類及松動(dòng)金屬氧化物。清洗藥液溫度調(diào)到35℃~40℃。pH值控制在3.0~3.5。循環(huán)清洗60min,浸泡2h,然后再循環(huán)清洗60min。清洗后用超濾膜產(chǎn)水沖洗干凈 ;
2)次氯酸鈉殺菌。配置80ppm 的次氯酸鈉對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)殺菌,時(shí)間為1小時(shí),殺菌后也用超濾產(chǎn)水沖洗干凈;
2.2.2 反滲透膜的清洗
反滲透膜清洗方法也分為三步:
1)配置 2%檸檬酸,松動(dòng)污堵物,清洗垢類及松動(dòng)金屬氧化物。清洗藥液溫度調(diào)到35℃~40℃。pH值控制在 3.0~3.5之內(nèi)。循環(huán)清洗60min,浸泡2h,然后再循環(huán)清洗60min,清洗完后用超濾膜產(chǎn)水沖洗干凈;
2)殺菌:配置100ppm 的反滲透專用殺菌劑對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)殺菌,時(shí)間為1小時(shí),殺菌完成后用超濾膜產(chǎn)水沖洗干凈 ;
2.2.3 清洗效果
清洗方案確定后,清洗操作是清洗效果良好的有效保證。在清洗過(guò)程中,需要控制清洗液的溫度、pH 和清洗流量等參數(shù)在清洗方案設(shè)計(jì)的范圍內(nèi)。若污染的情況比較嚴(yán)重,則可以采取循環(huán)清洗、浸泡、再循環(huán)清洗的方式,可獲得較好的清洗效果。
由于湖州長(zhǎng)輝電鍍涂裝廠純水設(shè)備系統(tǒng)的污染情況較嚴(yán)重,所以按照上述的清洗方案進(jìn)行了多次反復(fù)的清洗。清洗后,超濾系統(tǒng)的產(chǎn)水由原來(lái)的10t/h增加到15t/h,系統(tǒng)的跨膜壓差降到正常水平。反滲透系統(tǒng)出水能力明顯提高,各段壓差已經(jīng)降低,產(chǎn)水水質(zhì)明顯提高,電導(dǎo)率下降幅度較大,如表1。
改造前 改造后
湖州長(zhǎng)輝電鍍涂裝廠7.5噸雙級(jí)純水設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)圖
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