隨著國家醫(yī)改逐步深入,全民醫(yī)保已逐漸形成,對醫(yī)療資源的需求激增,各型醫(yī)院數(shù)量急劇增加,同時國家醫(yī)改的方向是醫(yī)院負責診治患者,與診治有關(guān)的后勤保障工作逐步推向市場進行專業(yè)化運營。醫(yī)用織物洗滌消毒不合格導(dǎo)致的醫(yī)院感染亦存在,嚴重影響了醫(yī)護員工和患者的健康。《醫(yī)院醫(yī)用織物洗滌消毒技術(shù)規(guī)范》(WS/T508-2016)于 2017 年 6 月 1 日實施,對提供醫(yī)用織物洗滌服務(wù)的社會化洗滌服務(wù)機構(gòu)進行了進一步規(guī)范和管理。
1 工程概況 青島某醫(yī)紡科技公司專業(yè)為醫(yī)院、養(yǎng)老院、敬老院等醫(yī)療機構(gòu)提供清潔的床單、被罩及工服回收清洗服務(wù),其生產(chǎn)工藝為收取布草工服、分揀、洗滌、烘干、熨燙、折疊發(fā)貨,廢水主要來源于洗滌工序,洗滌工序分為預(yù)洗、主洗、漂洗、脫水、過清、再脫水,廢水排水量約為 200m3/d,其中預(yù)洗和主洗廢水約占 30%,漂洗廢水約占 60%,甩干廢水約占 10%。
2 設(shè)計水質(zhì) 2.1 進水水質(zhì) 通過對該項目產(chǎn)生的廢水水質(zhì)檢測進行綜合分析,主要為 CODcr、TP、LAS、糞大腸菌群等污染物,其主要污染物濃度見表 1。
2.2 出水水質(zhì) 由于該項目主要服務(wù)對象為醫(yī)療機構(gòu),所以項目廢水經(jīng)處理后出水水質(zhì)要求達到《醫(yī)療污染物排放標準》(DB37/596 -2006)表二中的三級標準,見表 2。
3 工藝論證 3.1 廢水水質(zhì)特點分析 洗滌廢水主要含有洗滌劑[1],洗滌劑的有效成份是表面活性劑和增凈劑,還有漂白劑等多種輔助成分。洗滌廢水中含有大量短纖維、曝氣會有大量泡沫產(chǎn)生;CODCr 平均值較低,但主洗廢水CODCr 值較高;廢水較渾濁,顏色隨著洗滌物不同深淺變化;與一般洗衣廢水不同,該項目主要服務(wù)于醫(yī)療機構(gòu),廢水中含有細菌、病毒等傳染性病菌。 3.2 處理工藝論證及選擇 洗滌排水經(jīng)管道收集后先經(jīng)兩道粗細格柵對污水中的短纖維、雜質(zhì)等進行攔截;廢水中的表面活性劑、懸浮物等通過加入絮凝劑及助凝劑方法去除,經(jīng)水樣試驗,加入絮凝劑及助凝劑后,絮體絮凝效果良好,但呈上浮狀態(tài),據(jù)此采用混凝氣浮方法較適合。 由于出水標準要求 CODCr≤120mg/L,混凝氣浮出水無法保證達標排放,通過接觸氧化工藝段,通過生化工藝將 CODCr 指標降至出水要求標準以下。此外,該項目廢水中含有細菌、病毒,需在出水前設(shè)置消毒區(qū)域進行消毒處理,投加次氯酸鈉液體消毒。經(jīng)過廢水水質(zhì)特點分析和處理工藝論證,確定采用“混凝氣 浮+接觸氧化+沉淀+消毒”組合工藝,其中生物接觸氧化法對沖擊負荷和水質(zhì)變化的耐受性強,運行穩(wěn)定,容積負荷高,占地面積小,建設(shè)費用較低[4]。該項目設(shè)計的廢水處理工藝流程見圖 1。
4 運行效果 該工藝穩(wěn)定成熟、運行可靠、管理方便,項目于 2017 年 6 月開始建成運行,經(jīng)過調(diào)試,系統(tǒng)運行效果良好,各項水質(zhì)穩(wěn)定達到排放標準,于 2017 年 8 月通過環(huán)保驗收,驗收時監(jiān)測數(shù)據(jù)見表 3。
PH 值在PH 調(diào)節(jié)池里加入相應(yīng)的燒堿以平衡廢水酸堿值。而后廢水進入加入絮凝劑的沉淀池,由提升泵打至分配井,由分配井均勻分至 4 個曝氣生物濾池,廢水在曝氣生物濾池內(nèi)發(fā)生生化反應(yīng)來降解COD(化學(xué)需氧量)后,曝氣生物濾池出水至貯水池,最后貯水池內(nèi)經(jīng)出水池進入洗煤生產(chǎn)系統(tǒng)。反沖水由貯水池進入曝氣生物濾池,而后再進入沉淀池。 (2)污泥部分:沉淀池中污泥由泵打至污泥濃縮池,經(jīng)加壓過濾機脫水,所得濾餅作為產(chǎn)品外運,所得濾液返回到格柵池內(nèi)進入廢水處理流程。 (3)空氣部分:采用鼓風機在曝氣生物濾池底部連續(xù)鼓入生化反應(yīng)所需空氣。 (4)加藥部分:pH 調(diào)整池中加入燒堿,絮凝反應(yīng)池中加入絮凝劑。
在優(yōu)化后的洗煤廢水處理工藝中,洗煤廢水經(jīng)由 PH 調(diào)節(jié)池將廢水 PH 值調(diào)節(jié)至最佳 PH 值,而后廢水進入絮凝反應(yīng)池,99%以上的固體懸浮物和小部分 COD 在絮凝反應(yīng)池中被去除,然后廢水經(jīng)由調(diào)節(jié)池進入曝氣生物濾池,在曝氣生物濾池中,絕大多數(shù)的COD 在生物降解作用下去除。最后,出水的 COD 和懸浮物濃度達到國家二級標準水質(zhì),該水質(zhì)可以滿足洗煤生產(chǎn)用水,這樣即實現(xiàn)了洗煤廢水的再利用。
結(jié)語 通過對某洗煤廠廢水處理工藝的改造和優(yōu)化,保證了洗煤過程中水量平衡,實現(xiàn)了該選煤廠廢水的部分閉路循環(huán)再利用,不僅有效的解決了廢水外排污染環(huán)境的問題,改善了礦區(qū)周圍環(huán)境;同時,降低了生產(chǎn)系統(tǒng)中新鮮水的使用量和提高了
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