泄漏原因分析
(1)外觀檢查在漏水試驗后,發(fā)現在卷取物和外殼之間的接合處有泄漏。仔細觀察后,焊縫中出現明顯的細小裂紋。
(2)裂縫的宏觀檢查觀察到殼中的裂縫。殼中的裂縫位于焊接區(qū)附近的焊縫中,呈鋸齒形。
(3)硬度試驗在套管的裂縫部分采集硬度試塊,檢測4個點,3個點大于標準值210 HV。
(4)原因分析根據以上分析,在殼體和噴嘴的焊接過程中,殼體熱影響區(qū)的溫度為500~850℃,形成焊接敏化區(qū),硬度殼板鋼板的值超過標準,得到固溶處理效果。不良,并非所有固溶體和奧氏體中的碳也增加了形成焊料敏化的趨勢,并且兩者的組合導致殼的晶間腐蝕開裂,從而導致開裂泄漏。
(5)化學成分檢查對外殼和噴嘴的取樣進行化學成分分析。外殼的化學成分符合GB / T4237-2007標準。接收的化學成分符合GB / T14976-2012標準,數據符合標準要求。
(6)金相檢驗通過在殼的破裂部分切割試塊來制備金相試樣。首先在顯微鏡下觀察樣品而沒有腐蝕。殼體試塊中非金屬夾雜物的等級符合GB / T10561的規(guī)定。2005年標準的等級為C1.5和D1.5,夾雜物的含量相對較低。進一步的觀察表明,裂縫沿著晶體從殼的表面?zhèn)鞑サ絻炔?。裂縫顯示為網絡。接縫裂紋出現在焊接區(qū)附近,應該是熱影響區(qū)。因此,裂縫處于焊縫的熱裂紋中。水晶裂縫。
在王水侵蝕后,發(fā)現殼的基質結構為奧氏體+少量碳化物。持續(xù)觀察發(fā)現,裂縫起源于焊縫的熱影響區(qū),黑色部分是晶體脫落的地方;在晶粒下降和晶界附近觀察到黑色碳化物析出。
解決措施
首先,分析引起的殼體開裂和泄漏失敗的主要原因是焊接過程不合理。為此,我們在泄漏點處切斷噴嘴,并拋光孔的周邊直到金屬光澤暴露,并再次更換噴嘴。采用WS-400氬弧焊機和ZX7-630逆變焊機進行焊接。焊腳的高度是接頭的壁厚(4 mm)。焊縫表面不應有裂縫,氣孔,底切和凹坑等缺陷。
其次,殼體開裂失效的次要原因是所用鋼板的固溶熱處理過程不好。因此,我們對A和B焊縫以及與殼體連接的D焊縫進行固溶熱處理。 (1 050±10)在°C保溫60分鐘,升溫和降溫速率<200°C / 60分鐘,空氣冷卻溫度低于400°C
最后,進行酸洗鈍化處理。將經過修復和熱處理的部件用酸洗糊酸洗,浸泡30分鐘,用水沖洗,并在干布上用水擦拭。藍點法用于檢測沒有藍點是可接受的。
由于采用了符合規(guī)范的焊接工藝和熱處理工藝,工人們進行了精心焊接,并進行了外觀檢查和漏水試驗,沒有泄漏或變形。經過兩年多的使用,沒有發(fā)現泄漏,表明準備過程的正確性。同時,我們還要求在未來的工作中,大氣壓力容器的材料和壓力容器的材料應保持一致,使用合格的材料和符合規(guī)格的焊接工藝是確保產品質量的先決條件。